羅茨風機事故_羅茨鼓風機
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羅茨鼓風機葉輪的事故及其處理措施
羅茨鼓風機葉輪經過長時間運轉,(因為是機械設備,又是長期運轉),難免會出現各種腐蝕磨損。例如:葉輪腐蝕、葉輪磨損、葉輪灰塵的附著、葉輪高溫氣體等種種損壞情況。下面簡單介紹一下關于葉輪損壞的處理措施:
防腐處理措施:風機的腐蝕是較為普遍存在的,不僅產生于輸送CO2氣體、氯氣等腐蝕性氣體的風機中,就是處理含有各種排氣的大氣的風機中,也會隨時產生難以預料的腐蝕。
羅茨鼓風機葉輪產生腐蝕時應采取的處理措施如下:
1、重新分析氣體介質的成分和使用的材料。
2、CO2氣體及氯氣除了是干燥狀態外,幾乎沒有能耐其腐蝕的材料,因而應檢查混入水分等的不良運轉情況,并采取處理措施。
3、檢查防腐蝕用覆層材料的脫落情況。
覆層材料的種類有薄不銹鋼板、液態金屬噴涂、金屬噴涂所構成的金屬覆層材料,以及由涂料、橡膠、乙烯樹脂等構成的非金屬覆層材料。因腐蝕而造成轉子不平衡、引起過大振動時,往往為了應急而采用普通鋼材貼補,但因風機的葉輪是旋轉體,故需盡快更換為耐磨耐腐蝕的金屬材料作為覆層材料。
磨損處理措施:輸送粉末用風機的葉輪磨損嚴重時應被看成是易損件。如:鋼鐵廠燃燒爐用排風機、水泥廠用各種排風機以及輸送各種粉末用風機。另外,鍋爐排氣用風機也逐漸屬于需要采取防磨損措施的機種。為了減少磨損,需要采取減少灰塵量或優選葉輪形式等措施,但其中降低葉輪圓周速度的方法是最為有效的方式。
作為延長磨損部件使用壽命的方法,可采取如下耐磨措施:
1、制成帶有一段魚鱗狀部分的葉片。
2、鍍硬質鉻或噴鍍硬質金屬層。
3、用硬質焊條進行堆焊。
4、安裝襯板(磨損后可換掉)。
以上措施均是延長葉輪使用壽命的方法。
羅茨鼓風機葉輪定期檢修時,最好經常檢查其磨損情況,以便提前做好修復的準備。
灰塵的附著處理措施:由于氣體中的灰塵會附著于葉片上,則勢必會使氣流受到阻礙,從而使風量降低、效率下降或者因附著物以及附著物脫落不均勻而造成過大的振動。
羅茨鼓風機葉輪其處理措施有:
1、選擇難以附著灰塵的葉片形式,如:采用后向葉片。
2、采取除掉附著物的處理措施。
關于除掉附著物的方法有如下幾點:
1、定期、間斷地用水進行清洗。
2、采用機械式清除裝置,可部分地清除掉附著物。
3、通過吹熱風、冷風,以形成溫度差的方式。
4、噴吹粉末顆粒體的方法。
總之,在當今節能時代里,為最大限度地實現在高效率條件下長時間運轉而下一番工夫是有價值的。
高溫氣體處理措施:介質為高溫氣體時,可通過選擇耐熱材料予以解決。因高溫氣體一般多為燃燒排氣,則腐蝕磨損等產生的事故居多。
羅茨鼓風機也有少數事故是因設備運轉不良,使氣體介質溫度一度急劇上升,從而使葉輪產生因蠕變現象所致的難以長久使用程度的變形,以及因溫度下降結露,以至增加腐蝕的情況。
考慮到碳鋼臨近400℃時便會出現明顯的蠕變現象,為了延錦工機的使用壽命,應充分在運轉范圍及運轉管理上下工夫。
羅茨鼓風機葉輪的損壞情況及處理措施,希望能幫到大家。如有羅茨鼓風機、回轉風機的更多詳情或其他,需要了解,敬請進入錦工風機官網專業的風機技術顧問一直在線,會為您提供及時免費的風機解答。一如既往的歡迎您的到來。
羅茨風機事故:羅茨風機在運行中機殼會產生過熱原因以及軸承燒壞原因
原標題:羅茨風機在運行中機殼會產生過熱原因以及軸承燒壞原因
錦工機械給大家介紹一下羅茨風機在運行中機殼會產生過熱原因和軸承燒壞原因
由共振引起的羅茨風機轉子振動特征和處理方法:
當轉子在某一轉速下旋轉,如果產生的離心力頻率與軸的固有頻率-一致,則軸即發生共振。共振是一種強烈的振動,會使轉子以至整個機組毀壞。轉子此時的轉速即稱為軸的臨界轉速。所以,風機起動后,不得在臨界轉速附近停留,應盡快地跳過臨界臨速,以免發生事故。
羅茨風機在運行中機殼會產生過熱原因:
風機在運行中,機殼的內表面接觸氣流,雖然氣流有熱量,但由于機殼的外表面接觸于風機房或露天的環境涼空氣,一般不會發生過熱現象。只有在管網中的閥門全關閉的情況下,風機運轉時間過長,才會使機殼產生發熱。此時,應停止風機運轉,等待機殼冷卻后在開動。
為什么羅茨風機上的推力軸承會磨損或發生燒壞事故:
由于下列原因,會使風機上的推力軸承被磨損或發生燒壞事故:
1.葉片積灰垢。葉片積有灰垢后,使通流面積減小,通流部分各段壓力升高,形成軸向推力增大,從而造成事故。
2.隔板氣封間隙太大,或隔板接合面間原太大,致使漏氣嚴重,造成葉輪前后壓差增大,導致推力增大而造成事故。
3.缺油。由于油箱油位低,油質劣化,造成濾油網堵塞,引起液壓泵打油減少。當油中含有的氣泡進人推力軸承后,空氣泡受不住推力而破裂使油膜破壞,結果使推力盤與工作瓦片發生摩擦而造成軸瓦燒壞事故。
4.油不清潔,油質劣或夾雜污物,或油中帶水。
5.推力瓦澆鑄、安裝質量差。如烏金內有雜質,各推力瓦片受力不均,推力瓦片卡澀。
6.推力盤不平整光滑,或推力盤緊力不夠,轉動時松弛。
7.軸承進油發生故障。進油故障使油膜破壞,如由于軸承定位銷折斷,引起軸承轉動造成進油孔堵塞等。
8.平衡軸向推力的平衡力消失或減少。
9.機組膨脹受到阻礙。由于膨脹不均勾致使推力軸承各個瓦塊上的負荷也不均勻,局部超負荷而造成軸瓦燒壞事故。
10.原動機突然停車,引起風機軸的常動,瞬時推力增大而造成推力軸承事故。
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羅茨風機事故:羅茨鼓風機事故分析及預防
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